日本工程师:思路一换,非晶电机跑车实现“四连冠”(下)




2号非晶电机的制作



|籾井基之

编辑|闫妮


2号非晶电机的改善点


(1)继1号非晶电机之后


在制作了1号非晶电机之后,2号非晶合金局部铁心电机之前,我还制作了无铁心电机(轴向型)。这三个电机,从转动层面上看是没有问题的,从这里我也获得了自信。


遗憾的是,并没有获得令人瞩目的成绩。我开发电机的目的是通过开发前所未有的电机来实现夺冠的目标。


目前来看,开发陷入了僵局,目的也越来越不明确了。


(2)为了获胜,再次挑战非晶电机的制作


回顾初心,获胜的意志变强。这次不再做没有根据的冒险,一步一步脚踏实地探索前进。


从现在我所具备的技术能力来看,距离冠军最近的路就是制作电机,从这一点出发,我再次开始了非晶电机的制作。


(3)饱和磁通是关键——采用新的非晶合金材料


实际上,在制作前述局部铁心电机的时候,我手上的非晶合金箔片已经用光了,需要获得新的材料。第一次使用的材料是相关公司提供的样品。但是现在,在WEM界,随着2004年特殊电装株式会社将非晶合金电机推上市场,非晶合金材料也开始普及了。这一次,我计划通过正规渠道购买材料。


我再一次对非晶合金材料信息进行查询时,对日立金属发布的新型非晶合金材料产生了兴趣。


这是被称为2605HB1的新型非晶合金材料。非晶合金材料的缺点是饱和磁通密度小。但是,这种新型材料却将饱和磁通密度从1.56T提高到了1.64T,磁滞损耗下降了一成左右。只是单纯地通过材料替换就能获得电机效率的提升,十分令人期待。


当时(2006年),这种材料也是只提供样品。于是我再次拜托日立金属下属的非晶体金属公司提供了样品。1号电机是直接使用材料制作的。但是,这次先对材料进行热退磁处理,从而进一步降低损耗。


(4)增加的改善点


如果更换铁心材料,就只能从零开始重新开始电机的制作。此时,我对切实可行的改善点也进行了思考,并在电机功能上进行了扩展。


A.将永磁体改为月牙形


虽然,原本打算排除所有不确定因素来进行电机制作的,但是爱冒险的毛病却无法轻易改掉。这次我又尝试了新的月牙形磁体的制作。洗衣机等家电上使用的月牙形磁体是灵感的来源。这样做的目的是让磁体N→S转换变得更为缓慢,从而降低磁滞损耗。


B.电机外壳改为铁心外露型,以应用抽心技术


从机械结构来看,将电机外壳由原来的封闭式改变为铁心(外露)敞开式,变成了可以应用流行的抽心技术的构造。在比赛中,可通过抽出铁心对电机转速进行控制。


C.使背轭达到磁通饱和


再次将背轭的厚度减小,通过使其达到磁通饱和来限制从钕磁体向铁心流动的磁通量,从而使电机可以设定更高的转速。在电机制作完成后,可以通过在背轭侧缠绕铁皮来对电机的转速进行调整。这也是当时MITSUBA销售的电机所采用的结构,我参考了这一结构。


2号非晶电机的外观如图1所示。


图1(a):截面图


图1(b):侧面图



非晶合金铁心的制作


(1)铁心块制作以1000张为单位,效率大幅提升


我对制作工艺也进行了改良。上一次是使用刮刀一张一张地在材料上涂敷黏合剂后,再将1000张材料叠起来形成材料块,而这次采用如下操作:


①将1000张材料叠起来进行热退磁后,捆绑起来浸泡在低黏度黏合剂中;②在真空干燥器中进行消泡浸渍。


因此,工作效率得到了大幅提升。实际上,变压器和环形变压器的制造经常运用这种方法,应该早点掌握的。


(2)对铁心块进行线切割加工,完成铁心制作


由于有了之前的经验,将1000张材料同时进行加工所耗费的加工费下降到了原来的1/3左右。


这样,完成铁心制作,并且采用了上一次改良版中的扁线进行线圈的绕制(图2)。


图2:使用扁线绕制的非晶合金铁心


2号非晶电机铁心的制作结果


进行空转(空载运转)时,由于采用的是月牙形磁体,运转声音和空载电流都很小。我认为这种状态不适合比赛。


由于没有进行严格的测试分析,原因也还不清楚。现在来看,应该是磁通量不足,即使有电流流过也无法顺利转换为转矩。


另外,感应电压的波形呈尖锐波峰,不适合单纯的方波通电。我认为,要找到更合适的通电模式。


月牙形磁体在经过一次比赛后就换成了普通的块状磁体。果然,没有经过验证的不应该在比赛中使用。


在背轭上增加用于调整磁通量的铁环,如图3所示。


图3:背轭与增加的铁环


铁环很容易生锈,所以我选用了在家居市场很容易买到的镀锌板,用剪刀裁剪后使用。背轭存在磁通量泄漏,当它与铁环接触时,铁环就会被吸附。为了避免在比赛中出现脱落的危险,连接部位使用铝胶带进行固定。


背轭的厚度越到端末越薄,由于强度不足,所以结构上带有法兰,也可以用作缠绕铁带时的定位。


比赛中,为了提高调整电机转速的自由度,虽然也设计了抽心的滑动机构,但是滑动机构部分的晃动太大,抽心时的稳定性差,因此对铁心进行了固定。


非晶电机搭载车体的制作


(1)轮胎直径小型化


在这里,对节能行驶赛车(EV)Tachyon号车体进行简单的介绍。如前文介绍,2号非晶电机制作完成后,我对车体也进行了重新制作。最大的不同点是,这一次大大减小了车体正投影面积。


车辆的轮毂直径由20英寸变为14英寸,肯定要对转速进行调整,为此、考虑通过提高车辆性能与减小轮眙外径来提高电机转速,我更改了线圈匝数(图4)。


图4:2号非晶电机线圈重新绕制


由于需要尽量避免扁线的横截面积变大,确定线圈匝数后再选择合适尺寸的绕组线(表1)。


表1:2号非晶电机的基本规格


搭载了改良版2号非晶电机的轮毂外观如图5所示。


图5:改良版2号非晶电机的轮毂


2012年夺冠!而且是4连冠!


经过一番苦战,在2012年秋田WEM大赛中获得了冠军。此后,所有的辛苦付出就像是做梦一样,这个电机实现了四连冠。于是我认为,也是时候一改一直以来在一定可以的好奇心驱使下,根据模糊不清的情况进行电机制作的态度。而是更多关注实际情况,逐个解决难题,摆脱困境。


具体来说,就是变得更加注重通过繁复的电机测试,获得电机的性能数据并分析,最终得出最好的结果。


全文下载:/upload/201810/18/201810182130557462.pdf


+1
6
发表评论
最新评论

点击加载更多
相关文章
将3000年沉积过程缩至2小时,科学家造出有机半导体玻璃薄膜,能用于制备OLED显示器
非晶电机铁心3D打印?来听听最有可能做到的院士说他们工程应用是如何实现的
非晶能不闹心吗!飞行汽车行业竟然形成了这样一个共识

说正经-热文